水泥磨系统提产节能的综合改造
1 磨机存在的具体问题
1.1 衬板磨损致使研磨效能衰减
Φ3.8×13m水泥磨机配套传统阶梯衬板,衬板磨损后,抛射线降低,物料破碎能力显著下降,进而导致磨机生产效率降低,影响企业的产量和效益。
1.2 篦板堵塞引发系统失衡
8mm的篦缝容易导致钢球窜仓,使磨内通风面积减少20%~30%,影响磨内的气流分布,进而影响粉磨效果和生产效率。
1.3 收尘系统效能不足
原收尘器的过滤面积仅为3 135m2(1#)和836m2(2#),压差超标严重,不仅会导致粉尘排放超标、污染环境,还可能影响磨机的正常运行。
2 技术改造方案
为解决泉兴水泥公司水泥磨机存在的问题,本研究从磨内结构和收尘系统两方面进行了改造。
2.1 磨内结构优化
磨内结构优化主要包括衬板改造和隔仓篦板升级。
2.1.1 衬板改造
将一仓阶梯衬板更换为沟槽式衬板(见图1),以提升研磨效率。控制物料流速,延长物料的研磨路径,使物料能够得到更充分地研磨。强化破碎能力,调整钢球级配,平均球径从40mm增至50mm,提高了冲击破碎比。采用高铬合金材质(Cr25%),衬板的耐磨性提升了40%,减少了衬板的更换频率,降低了生产成本。
改进篦板材质,用不锈钢替代普通碳钢,抗冲击强度提高了3倍,增强篦板的耐用性;优化篦缝衬板尺寸,将8mm篦缝调整为6mm(见图2),并配合防堵结构设计,有效防止球窜仓和篦板堵塞的问题,同时减少了钢球堆积的概率,保证了磨内正常通风和物料流动,提高了出磨物料成品率。
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1.1 衬板磨损致使研磨效能衰减
Φ3.8×13m水泥磨机配套传统阶梯衬板,衬板磨损后,抛射线降低,物料破碎能力显著下降,进而导致磨机生产效率降低,影响企业的产量和效益。
1.2 篦板堵塞引发系统失衡
8mm的篦缝容易导致钢球窜仓,使磨内通风面积减少20%~30%,影响磨内的气流分布,进而影响粉磨效果和生产效率。
1.3 收尘系统效能不足
原收尘器的过滤面积仅为3 135m2(1#)和836m2(2#),压差超标严重,不仅会导致粉尘排放超标、污染环境,还可能影响磨机的正常运行。
2 技术改造方案
为解决泉兴水泥公司水泥磨机存在的问题,本研究从磨内结构和收尘系统两方面进行了改造。
2.1 磨内结构优化
磨内结构优化主要包括衬板改造和隔仓篦板升级。
2.1.1 衬板改造
将一仓阶梯衬板更换为沟槽式衬板(见图1),以提升研磨效率。控制物料流速,延长物料的研磨路径,使物料能够得到更充分地研磨。强化破碎能力,调整钢球级配,平均球径从40mm增至50mm,提高了冲击破碎比。采用高铬合金材质(Cr25%),衬板的耐磨性提升了40%,减少了衬板的更换频率,降低了生产成本。

图1 改造前后衬板
2.1.2 隔仓篦板升级改进篦板材质,用不锈钢替代普通碳钢,抗冲击强度提高了3倍,增强篦板的耐用性;优化篦缝衬板尺寸,将8mm篦缝调整为6mm(见图2),并配合防堵结构设计,有效防止球窜仓和篦板堵塞的问题,同时减少了钢球堆积的概率,保证了磨内正常通风和物料流动,提高了出磨物料成品率。
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